2024.3,4(2)|专题:交通用钢与冶金智能化高硅钢不同脱氧工艺下精炼渣系控制弓涛1,庞炜光2,刘庆1,王现辉2,冀建立4,王敏1,3(1.北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室,北京,100083;2.首钢智新迁安电磁材料有限公司,河北,迁安,063000;3.北京科技大学金属冶炼重大事故防控技术支撑基地,北京,100083;4.北京首钢股份有限公司,河北,唐山,064404)摘要:针对“转炉→RH精炼→连铸”工艺流程生产的高硅钢精炼渣精准控制的难题,借助FactSage7.2商业热力学计算软件,计算了两种不同脱氧工艺下合理的精炼渣系控制范围。采用A脱氧工艺(铝脱氧硅合金化工艺)时,合理精炼渣系控制范围为氧化钙含量为53%~55%,二氧化硅含量在15%~18%,三氧化二铝含量为25%~30%,氧化镁含量为3%~5%,碱度为3~5;采用B脱氧工艺(硅脱氧铝合金化工艺)时,合理的精炼渣系的主要成分范围为:氧化钙含量为53%~56%,二氧化硅含量为12%~17%,三氧化二铝含量为25%~30%,氧化镁含量为3%~5%,碱度为3~4.5。采用工业两种对不同脱氧工艺精炼渣系吸附夹杂能力进行分析,结果表明B脱氧工艺下夹杂物数量、尺寸分布方面均优于A脱氧工艺。关键词:高硅钢;渣系;夹杂物吸附;脱氧工艺;氧氮含量ControlofrefiningslagsystemforhighsiliconsteelunderdifferentdeoxidationprocessesGONGTao1,PANGWeiguang2,LIUQing1,WANGXianhui2,JIJianli4,WANGMin1,3(1.StateKeyLaboratoryofAdvancedMetallurgy,UniversityofScienceandTechnologyBeijing,Beijing100083,China;2.ShougangZhixinQian'anElectromagneticMaterialCo.,Ltd.,Qianan063000,China;3.MetalSmeltingMajorAccidentPreventionandControlTechnologySupportBase,UniversityofScienceandTechnologyBeijing,Beijing100083,China;4.BejingShougangCo.,Ltd.,Tangshan064404,China)Abstract:Inresponsetothedifficultyofprecisecontrolofrefinedslagintheproductionofhighsiliconsteelusingthe"converter→RHrefining→continuouscasting"processflow,thereasonablecontrolrangeofrefinedslagsystemundertwodifferentdeoxidationprocessesiscalculatedusingFactSage7.2commercialthermodynamiccalculationsoftware.WhenusingtheAdeoxidationprocessi.e.,alumi‑numdeoxidationsiliconalloyingprocess,thereasonablerefiningslagcontrolrangeisbetween53%to55%forthecalciumoxidecontent,15%to18%forthe...