有色矿冶NON-FERROUSMININGANDMETALLURGY第39卷第4期2023年8月Vol.39No.4August2023文章编号:1007-967X(2023)04-41-047B04铝合金固定下接耳开裂原因分析*于妍妍1,臧旭2,宋体杰1,赵政鑫1,康凯1,李辉3,刘恩泽3*[1.沈阳飞机工业(集团)有限公司,辽宁沈阳110850;2.空军装备部驻沈阳地区军事代表局驻沈阳地区第一军事代表室,辽宁沈阳110850;3中国科学院金属研究所,辽宁沈阳110016]摘要:采用体式显微镜、扫描电镜、显微硬度仪等设备分析了7B04铝合金飞机襟副翼操纵摇臂固定下接耳的断口微观组织形貌,研究发现7B04合金制备飞机襟副翼操纵摇臂固定下接耳的开裂为疲劳断裂,裂纹源于耳孔底面的边缘。关键词:铝合金;微观组织;疲劳断裂中图分类号:V252.2文献标识码:A1前言7B04铝合金属于Al-Zn-Mg-Cu系铝合金,是在国产7A04铝合金的基础上开发的,通过调整合金中的镁、铜含量,降低铁、硅含量,在保证合金强塑性的同时提升了抗应力腐蚀性能和断裂韧度,在航空航天领域获得了广泛的应用,常用于飞机接头和飞机支臂等要求较高的部位[1~4]。众多学者研究了不同热处理工艺对7B04合金的组织和力学性能的影响、不同介质下合金的腐蚀性能、不同材质与7B04合金的连结工艺技术和超塑性工艺对7B04合金的组织性能影响等[5~11]。7B04厚板制备的某型飞机襟副翼操纵摇臂固定下接耳,在服役一段时间发现明显开裂,本文利用体视显微镜、扫描电镜、显微硬度仪等设备分析研究固定下接耳的开裂原因,以期找到合适的方法避免类型情况发生。2试验材料及方法下接耳的材料为7B04铝合金状态T651,板厚为50mm,长度为1.5m,宽度为1.5m。按照下接耳的图纸要求进行下料,然后采用数控加工成型,然后进行表面阳极化和喷漆处理,经过液氮深冷处理进行过盈装配飞机服役使用。衬套材料为1Cr15Ni4Mo3N,其表面经过化学镀铬。经过一段时间服役之后,发现下接耳开裂,采用机械钻孔方式不影响开裂位置分析,将开裂部份取样下来。采用体式显微镜、扫描电镜观察断口形貌,利用扫描电镜的能谱分析微区成分,研究确定断裂的原因。3试验结果与讨论图1为开裂下接耳的宏观形貌,从图1中可见,裂纹走向平直。下接耳端面阳极氧化层和底面保护漆层均保持良好,无破损。图1开裂下接耳的宏观形貌图2为断口裂部位的低倍组织照片*收稿日期:2023-03-07作者简介:于妍妍(1988—),女,满族,硕士,工程师,主要从事理化检测技术与管理工作。通讯作者:刘恩泽(1976—),男,汉族,博...