旋流OFA燃烧器改进优化探讨ImprovementandoptimizationofswirlingOFAburner丁锐,裴志成(哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150046)摘要:燃烧器是电站锅炉稳定燃烧以及决定锅炉效率的关键设备,过程生产质量以及技术改进创新,能够直接决定产品使用性能。本文总结了生产过程和现场反馈遇到的制造难点和质量关键点,并通过科学的计算联系生产制造实际,提出了一些燃烧器改进建议。建议来源于制造过程控制和现场运行反馈意见,具有很强的针对性,通过实践证明,此项改进能够显著提高生产效率,提高产品质量,从而提高电厂运行效率。关键词:燃烧器;改进建议;针对性;效率;质量中图分类号:TK223.23文献标识码:A文章编号:CN23-1249(2023)02-0018-03收稿日期:2022-06-12作者简介:丁锐(1985-),男,毕业于辽宁工程技术大学,本科,工程师。0引言旋流煤粉燃烧器的顶层布置的OFA(燃尽风)燃烧器,是在2000年左右引进的,此项技术来源于英国三井巴布科克公司。自此技术引进后,在一大批工程项目上进行了应用。随着使用项目的增多,其结构有待改进优化的地方也逐步暴露出来,为此我们以具体工程为例,对该技术可以改进的地方进行了研究探讨。1旋流器、外部空气挡板增加限位的建议下图为旋流OFA燃烧器中心风组件,以某改造工程为实例,其OFA燃烧器如(图1)件号1旋流器和件号2外部空气档环,实际制造中多次发生在运输途中、吊运过程中以及制造过程中扭动移位现象,拉杆并不能较好的对其扭动进行限制,最终容易导致拉动困难。另外,从图中可以看出,因为前后拉动没有限位,如果前后拉动过量,同时档环或旋流器扭动,件号4观察管无法通过件号2档环或者件号1旋流器的孔,便会发生卡死现象(见图3)。当装上进口锥(图2)中件号1后旋流器很容易与进口锥完全贴死,造成两者挤死的现象,无法继续拉动。上述问题不但影响分厂制造,造成生产周期加长或返工等情况,甚至会影响后期项目现场调试。为此我们结合实际问题考虑给件1和件2前后方向和旋转方向,两个自由度方向均增加限位,同时将件4进行改短,则可彻底避免卡死问题发生。与此同时可对拉杆增加套管,增加拉杆刚性防止拉杆变形,可提高拉动的顺滑性。图1OFA燃烧器出口端图2装上进口椎后示意第2期锅炉制造No.22023年03月BOILERM...