CFB锅炉清洁化改造技术总结高建新(中国石化集团北京燕山石油化工有限公司热电厂,北京市102500)摘要:介绍了某炼化企业两台310t/hCFB(循环流化床)锅炉改烧天然气项目情况。改造内容:根据原CFB锅炉的设计状况,结合天然气的燃烧特性,重新核算和布置各受热面,调整换热面积和比例。结果表明:与2018年同期相比,2021年燃料消耗减少燃用煤和焦共32.9万t,增燃天然气17.0万t,综合厂用电量降低0.6亿kW·h,折合年减排二氧化碳共计约48万t;年减少辅料用量12.7万t,间接减排二氧化碳约5.5万t,合计减排约53.5万t二氧化碳。CFB锅炉改烧天然气项目的按期完成,实现了企业减煤降碳和清洁绿色生产的预期目标。改造后,锅炉仍存在炉膛振动幅值突增、炉膛负压波动偏高等问题,需进一步通过技术攻关解决。关键词:CFB锅炉清洁化天然气改造节能降碳在“双碳”目标下,某炼油企业积极响应政策要求,坚持“生态优先、绿色发展”理念,于2018年启动实施两台CFB(循环流化床)锅炉(2号炉和1号炉)清洁化改造,2020年完成国内首台310t/hCFB锅炉改烧天然气项目,全面实现煤、焦清零目标任务[1]。1改造的必要性一是绿色发展需要。以天然气替代石油焦,实现锅炉燃料清洁化,基本消除SO2、烟尘污染;采用最新的低氮燃烧技术和高效SCR(选择性催化还原)脱硝技术进一步降低NOx排放,锅炉烟气中各项污染物排放控制达到世界领先水平,彻底消除原CFB锅炉三废治理难题[2]。二是安全生产需要。该公司锅炉装置长期处于高负荷运行状态,CFB锅炉一旦关停,蒸汽系统几乎没有富裕负荷,其他燃气锅炉一旦出现故障,将直接影响公司炼油化工生产链运行安全。三是节能降碳需要。由于灰垢减少,热传导效率提高以及燃烧所需风量的减少,实施天然气改造后,各项损失将大幅降低,锅炉设计效率由92%增至94%以上。四是节约资源需要。原有CFB锅炉分别于2006年12月和2007年3月建成投运,为FW310/9.81M型CFB锅炉。主要设计参数:主蒸汽温度540℃,主蒸汽压力9.8MPa,如被迫实施政策性关停,将构成数亿元固定资产损失。五是降低成本需要。CFB锅炉具有燃料适应性广、烟风系统阻力高、受热面磨损较为严重等特点[3],且系统复杂、工艺流程长、自用消耗大、厂用电率和自用汽率较高。而天燃气锅炉辅助系统少,没有灰...