-36-2023.No.60引言水泥企业是能源消耗大户,在“碳中和和碳达峰”的政策引导下,水泥企业的节能减排是一项长远战略方针和社会责任,也是企业在行业内保持竞争力和可持续发展的关键。我公司建有三台Φ4.8m×72m回转窑,配五级旋风预热器和TC-12108型篦冷机,篦床冷却面积为128.6m2。我公司结合自身的工艺和用能特点,不断发掘节能减排、资源综合利用等方面的潜力,能耗水平逐年下降,2021年通过优化配料与工艺操作,在没有经过大的设备改造前提下,回转窑产量达到6500t/d,吨熟料标准煤耗降至100kg/t以内,吨熟料综合电耗降至50kWh/t以内。本文就具体措施进行介绍。1优化配料我公司在2020年以前熟料KH控制在0.900左右,SM控制在2.8左右,IM一般控制在1.4左右,再加上生料0.2mm筛筛余比较高,生料的易烧性不好,只能通过提高入窑分解率和烧成带温度控制出窑熟料f-CaO含量,生料入窑分解率基本控制在95%以上,窑主电机电流不低于730A,尤其是二线回转窑的电流经常控制在800A以上,但台时产量提升幅度不大,煤耗偏高。2021年初通过多方论证,优化调整熟料率值,同时使用磷石膏作为矿化剂大幅提高了生料的易烧性。我公司一直使用石灰石、硅石、煤矸石和铁尾矿粉四种原材料进行生料配料。为降低配料成本,综合利用资源,同时响应政府节能减排的号召,决定对生料配料方案进行优化,生料配料成本下降了1.5元/t。(1)我公司外购硅石主要提供熟料中的SiO2,其价格高、易磨性差、易烧性差;外购铁尾矿粉主要提供熟料中的Fe2O3和SiO2,其价格低廉、资源丰富、易磨性好。为此,在配料中逐步减少硅石掺加量,最终完全停止使用,同时减少煤矸石配比,大幅增加铁尾矿粉掺加量。将熟料KH提高至0.905左右,SM降低至2.3左右,IM降低至1.10左右,采用高KH值、高铁、低SM值、低IM值的配料方案。同时为进一步提高熟料易烧性,生料中加入0.5%的磷石膏做矿化剂,配合本配料方案使用。(2)配料方案调整前后熟料化学分析对比见表1。虽然使用高饱和比进行配料可以增加熟料强度,但是其易烧性降低,使用磷石膏作熟料矿化剂进行配料生产后,改善了熟料易烧性。当熟料中P2O5含量较低时(P2O5<0.5%),P2O5进入C3S晶格内,置换出SiO2,形成改性的C3S,由于是异质取代,必然要求电价补偿,使得改性的C3S与普通的C3S相比,晶细胞扭曲,尺寸变小,呈立方晶格结构,有较高的水硬活性。同时被置换出的活性SiO2又与f-CaO作用形成更多的C3S,这样就更能引起C3S晶格的畸变和熟料某些物化...