表1不等经管段分布站段名称不同管径的管长/km273mm×10mm219mm×10mm273mm×10mmA站—B站4.0065.209.00B站—C站9.7017.4026.68C站—D站12.002.590.60A-D线降凝剂现场试验研究刘霞,王银强,张桂兰,杜应成(新疆油田油气储运分公司,新疆克拉玛依834000)摘要:随着输量持续降低,A-D线最冷月安全输送含蜡原油受到挑战。为此,对备选降凝剂进行筛选和室内评价,并通过现场试验,验证其可靠性。试验结果表明,管流剪切对凝点的影响不大,降凝剂重复加热稳定性良好,析蜡高峰区过泵剪切对凝点影响较大,20×10-6~50×10-6加剂量时原油降凝幅度为15.0℃~20.5℃,能够满足冬季最冷月安全输送要求。关键词:降凝剂现场试验凝点黏度中图分类号:TE83文献标识码:A文章编号:1004-7050(2022)09-0055-03引言含蜡原油加剂改性是提高管道运行安全性、减少能耗的常用方法。为了使降凝剂发挥改性作用,需要一定的工艺过程,其中降凝剂注入、原油的加热处理是必不可少的。降凝剂改性原油输送管道的运行模式主要包括两种:一种是原油首站经过一次处理后在中间站不再进行加热,即实现“常温输送”。对于输送距离较长的管道,这种运行方式意味着改性原油要经历多次过泵剪切,而这往往会对改性的效果产生不利影响。另一种是首站经过处理后,中途在中间站再重复加热。因改性后原油的流动性大大改善,故可以降低原油进站温度,从而降低管道的允许最小输量,增大管道运行的弹性范围,或者停用其中一部分的中间加热站,减少燃料的消耗。总而言之,降凝剂改性输送管道采用哪种运行模式,取决于原油的改性效果、输送距离和管径、输量、地温条件等因素,必须根据具体情况具体对待[1-5]。A-D线始建于1962年,管道全长147.17km,管径273mm/219mm,材质为20#钢,采用沥青玻璃布防腐并通电保护。管道设计输量为85×104t/a,设计压力6.5MPa。全线设有A站、B站、C站、D站(见表1、表2)。A站加热加压输送1#原油,2#原油在B站进入A-D线,按照一定比例与1#原油混合加热加压后输往下游,C站视地温及实际运行需求选择是否热力越站。1降凝剂室内评价在50℃热处理温度,终冷温度为5℃的条件下,对比空白1#原油加入相同剂量下多种药剂的降凝幅度及降黏率,筛选出合格的药剂进行72h稳定性评价,并根据降凝降黏效果选出最优降凝剂为JN-01。加剂原油在管输过程中将经历重复加热、管流剪切、高速剪切等过程,这些对降凝效果产生影响[6-9],参照相关标准对JN-01降凝剂进行改性原油稳定性分析...